Aplicación de la herramienta Seis Sigma

La estrategia de mejora seis sigma que esta empresa implemento se enfocó en el departamento de producción de la línea 2 de arillos, la cual corresponde a la segunda etapa del proceso de producción, con el objetivo de reducir el tiempo de ciclo que se requiere en la producción de las ruedas de acero. Seis sigma se realizó a partir de 5 etapas las cuales son: definir, medir, analizar, mejorar y controlar.

En la fase de definir a través de un diagrama de Pareto de tiempo de ciclo, se detectó que las causas principales que daban origen al problema correspondían a la célula de soldadura, rolados dos y rolados tres en donde  se estaban generando cuellos de botella que incrementaban el tiempo de producción de los rines, de éstas tres se definió que el área de soldadura era la más importante debido a que ésta tenía el mayor tiempo de ciclo.

Diagrama de Pareto: Tiempo de ciclo promedio por operación para los modelos de Arillo:



En la fase de medir se levantó la información para determinar de manera unificada el tiempo de ciclo en la línea dos de arillos de manera particular en la célula de soldadura.

Tabla: Tiempo de ciclo unificado

Posteriormente se elaboró un histograma para analizar el comportamiento del tiempo de ciclo y con el grafico X-R se pudo determinar si los datos estaban bajo control.

Gráfica: Histograma de tiempo de ciclo en línea dos de arillos previo a la fase de control


Gráfica: Tiempo de ciclo en célula de soldadura previo a la fase de control


Luego se analizó la capacidad de proceso, el cual arrojo un valor de 1,21 el cual estaba muy por debajo del valor óptimo que es de 2.

Por otra parte para solucionar el cuello de botella se propuso en la fase de analizar de la estrategia seis sigma un diagrama de Ishikawa para detectar las variables que tenían mayor impacto en el tiempo de ciclo en la célula de soldadura, observándose que las variables máquina y equipo, materia prima y temperatura fueron las variables que más impacto tenían. En la parte de máquina y equipo se hallaron partes de máquina desgastadas, control de equipo de válvulas mal calibradas, herramental en malas condiciones, máquinas desalineadas y exceso de vibración de brazos. En la parte de materia prima se hallaron láminas con distintas propiedades mecánicas y espesores. En la parte de temperatura se halló un aumento rápido de la temperatura del aceite.

Diagrama: Ishikawa de tiempo de ciclo en la célula de soldadura


En la fase de mejora de la estrategia seis sigma se propusieron las actividades siguientes con el fin de resolver los problemas planteados en la fase de analizar.

Tabla: Programa de actividades


Por último en la fase de controlar se implementó un programa piloto de mantenimiento para la célula de soldadura con el objetivo de conservar el tiempo de ciclo (variable crítica de calidad) en 6 segundos por pieza, que es equivalente a tener un índice de capacidad de 1,77 que se puede considerar bueno dado que es mayor a 1,21 pero menor a 2.

En la gráfica a continuación podemos observar el comportamiento del tiempo de ciclo antes y después de la mejora durante la fase de control:

Gráfico: Control de tiempo de ciclo en célula de soldadura línea dos de arillos



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